他是名副其实的技改达人,精益求精,专注于工艺改革创新,用一颗匠心谱写出一个个技改华章。“坚守、专注、专心做好每一件事”是他工作最真实的写照。
进厂十二年来,他参与的技改项目达50余项,为集团创造效益超1000余万元。他就是二烧结石灰窑工段副工长朱建良。
2009年,毕业于常州机电职业技术学院数控维修专业的朱建良进入集团,成为烧结球团的一名看火工。
他便从最基本的看火、主控等岗位入手,从简单的加料到复杂的工艺调试做起……年仅20岁的朱建良抓住一切可以学习的机会提升自己。
2011年,集团筹建石灰窑,朱建良刚结束为期一年的安工大脱产培训回到二烧结,以副值班长的身份被调入石灰窑工段,投入到石灰窑初期建设中。
在投产初期,2号窑因使用低热值的高炉煤气,在点火期间频繁熄火,无法正常烘窑及生产,他加班加点蹲守看火,经过多次讨论及试验,最终找到症结所在,取出了煤气管道中的异常V锥流量计,保证了后续的正常投产。
从取消原料水洗到原料直接筛分入窑煅烧,他花了半年时间,长期蹲点在一线,让新工艺能够尽快适应生产。
同时,在他带领下,石灰窑平均年产量由投产初的55万吨提升到60万吨以上,2017年产量更是达到67.85万吨。
为此,大到生产工艺方案的调整,小到现场原料运输,他关注每个可以为集团创造价值的小事,专注于处理好每一件事。
2019年,为降低石灰窑外购石灰成本,二烧结成立了提高自产活性成品石灰产量、质量的QC攻关小组,设定了日产量1950吨的目标,朱建良成为了小组负责人。
期间,原料是最不可控制的因素,不同原料对生产会造成不同的波动,他就召集大家加强学习各种原料的特性,然后每次原料到货,他都跑到运输船上去检验,严格把好原料的品质关。
经过数月的日夜奋战,最终活性石灰日产量达到了1961吨,每月经济效益提升约31.12万元,成品质量平均合格率也达到了98.9%,完成了生产目标。同时该课题在集团QC大赛中荣获三等奖。
为保证后续石灰窑生产的稳定,提高岗位人员的技能水平,朱建良还在工段内部成立了原料石子陈列室,里面展示了来自7个产源地的不同类别的石子,并详细说明了各类原料特点及煅烧过程中的工艺控制要点。
十二年来,朱建良用自己的满腔热血和实际行动,在这片热土上留下丰硕的技改果实。
如今,年仅32岁的他,还会继续以一颗匠心,专注技术攻关,为集团的未来发展贡献更多的力量。